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洗膜效果不佳?來看看豐信的分析與探討!
2023年04月20日 09:15
一、RO膜清洗效果不明顯分析:
1.1清洗前后數(shù)據(jù):
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清洗狀態(tài) |
產(chǎn)水 |
濃水 |
進(jìn)水壓力 |
一段濃水壓力 |
濃水壓力 |
原水電導(dǎo)率 |
產(chǎn)水電導(dǎo)率 |
|
清洗前數(shù)據(jù) |
6.5T/h |
2T/h |
1.45Mpa |
1.45Mpa |
1.45Mpa |
117us/cm |
4.33us/cm |
|
洗后數(shù)據(jù) |
7.5T/h |
2T/h |
1.45Mpa |
1.45Mpa |
1.45Mpa |
122us/cm |
5.22us/cm |
1.2數(shù)據(jù)分析:
通過本次清洗,清洗后產(chǎn)水量提升15%,壓力無變化,脫鹽率從96%下降到95.7%,清洗效果不是十分明顯。
1.3 原因分析:
- 污染導(dǎo)致,未清洗徹底或者無法進(jìn)行徹底清洗,需要更換清洗劑;
- 溫度對(duì)進(jìn)水壓力和產(chǎn)水的影響;
- 膜被鐵等污染物污染,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)改變;
這三種情況可能同時(shí)存在,也可能一種或兩種情況導(dǎo)致。
1.4應(yīng)對(duì)(驗(yàn)證)措施:
針對(duì)原因1):清洗時(shí)間及藥劑濃度導(dǎo)致清洗不徹底,需要更換新的清洗劑,或者清洗時(shí)未加溫,清洗效果不明顯;
本次清洗,用的清洗劑為PNT410、PNT420,清洗時(shí)長(zhǎng)每種藥劑120分鐘,清洗濃度5%,根據(jù)以往對(duì)貴司RO膜清洗經(jīng)驗(yàn)及水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告分析,使用清洗劑PNT410、PNT420及清洗時(shí)長(zhǎng)和清洗濃度是沒問題的,后期又繼續(xù)加長(zhǎng)清洗時(shí)長(zhǎng),進(jìn)行了一次清洗,清洗效果依舊不明顯,但可排除使用的清洗劑是不需要進(jìn)行更換的,但清洗時(shí)未加溫會(huì)影響清洗效果。
針對(duì)原因2):進(jìn)水溫度對(duì)產(chǎn)水和進(jìn)水壓力影響
①、溫度較低,產(chǎn)水和進(jìn)水壓力都會(huì)受到影響,以給水溫度25℃為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)給水溫度每降低一度,產(chǎn)水量會(huì)下降2-3%,1月31日溫度以10℃計(jì)算,產(chǎn)水會(huì)下降30%-45%,客戶RO系統(tǒng)共有8支膜,打個(gè)七折,產(chǎn)水也只有6T/H左右,以下是壓力、電導(dǎo)率隨溫度變化而變化的曲線圖,從圖中可以看出,當(dāng)溫度在10℃時(shí),工作壓力為1.4Mpa;所以在1月31號(hào)的南廠RO膜清洗中,清洗效果不明顯。
②、在3月7號(hào)的南北廠膜清洗中,南廠洗前進(jìn)水壓力1.7Mpa,產(chǎn)水5.5T/h,洗后進(jìn)水壓力1.2Mpa,產(chǎn)水8T/h,北廠洗前進(jìn)水壓力1.5Mpa,產(chǎn)水6T/h,洗后進(jìn)水壓力1.1Mpa,產(chǎn)水8T/h,清洗效果比較明顯,從而驗(yàn)證了溫度對(duì)產(chǎn)水和工作壓力的影響。
③、溫度、壓力、產(chǎn)水之間的理論數(shù)據(jù):

進(jìn)水溫度與產(chǎn)水量曲線圖

進(jìn)水溫度與工作壓力曲線圖
建議:1)對(duì)清洗系統(tǒng)增加加熱器進(jìn)行加溫;
針對(duì)原因3):膜被鐵等污染物污染,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)改變
在對(duì)客戶砂碳濾料更換時(shí)發(fā)現(xiàn),砂碳罐內(nèi)部腐蝕嚴(yán)重,可能導(dǎo)致膜被改性,無法通過短時(shí)間證實(shí),但鐵對(duì)膜的影響非常大,RO膜長(zhǎng)期被鐵污染,不但會(huì)產(chǎn)生膠體,對(duì)膜進(jìn)行堵塞,而且會(huì)氧化RO膜,造成不可逆的損害。

砂碳罐內(nèi)部腐蝕照片

鐵銹污染RO膜照片
建議:及時(shí)對(duì)砂碳罐進(jìn)行更換。
二、系統(tǒng)電導(dǎo)率超標(biāo)問題探討
2.1問題闡述
循環(huán)水要求補(bǔ)水為去離子水,實(shí)際不間斷補(bǔ)自來水,電導(dǎo)率≥150us/cm;(循環(huán)水要求電導(dǎo)率≤150us/cm)
2.2問題分析:
- 受水溫及循環(huán)水用水量影響,RO產(chǎn)水量達(dá)不到穩(wěn)定T/h(8支膜),循環(huán)水補(bǔ)水量大于RO產(chǎn)水量,循環(huán)水需要補(bǔ)自來水,而且自來水電導(dǎo)率大于500us/cm;
- 車間冷卻零件用的是循環(huán)水,冷卻水一直外排(冷卻水是不需要一直外排的或者冷卻水使用自來水進(jìn)行冷卻),造成循環(huán)水需要補(bǔ)充更多的水;
2.3解決措施建議:
- 對(duì)系統(tǒng)增加換熱器,對(duì)進(jìn)水水水溫進(jìn)行加熱,有助于水量提升;
- 對(duì)膜系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容,從8支膜增加到12支膜,可保證產(chǎn)水要求;
三.生產(chǎn)車間濾袋更換頻率問題探討
3.1問題闡述
生產(chǎn)車間濾袋更換頻率3天/次
3.2問題分析
- 反滲透產(chǎn)水無法滿足循環(huán)水補(bǔ)水,導(dǎo)致加入了自來水作為補(bǔ)水,對(duì)反滲透系統(tǒng)進(jìn)行清洗時(shí)也得加入自來水;
- 循環(huán)水管路常年未清洗,去年對(duì)冷水箱清洗后出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),但慢慢又出現(xiàn)濾袋污堵加速,說明水體中還是有不少污染物未徹底清洗;
- 開式冷卻塔吸入灰塵等雜質(zhì);
- 加入有粘泥剝離功能的殺菌劑、將管路中的污染物進(jìn)行剝離后,污染物進(jìn)入冷水箱;
- 不定期停機(jī),管路中出現(xiàn)死水與空氣混合,加速管道腐蝕生銹,每次停機(jī)后開啟系統(tǒng)都會(huì)出現(xiàn)出水渾濁現(xiàn)象;
- 循環(huán)水濃縮倍數(shù)不固定,無法評(píng)估補(bǔ)充自來水的量;
3.3解決方法及建議
- 在3月份生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí),對(duì)循環(huán)水管道在線循環(huán)清洗1天,冷水箱、熱水箱清洗1天,合計(jì)單套系統(tǒng)清洗2天,南廠北廠合計(jì)清洗4天,需要進(jìn)入冷水箱進(jìn)行徹底清洗;
- 對(duì)殺菌劑PNT540L更換成殺菌劑PNT550-10(WM),藥劑更換前正常添加,防止細(xì)菌滋生;
- 開機(jī)后管道中的水先排掉,不要回到循環(huán)系統(tǒng),或設(shè)備停機(jī),循環(huán)水系統(tǒng)不停機(jī);
- 停止補(bǔ)充自來水;
- 循環(huán)水濃縮倍數(shù)不超過4倍。
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